近年來,選煤分公司依靠管理創新穩定生產運營,以管理創新提質量、以技術改造增效能,緊握創新這把“金鑰匙”,激活高質量發展“強引擎”。
管理創新 做好安全“大文章” “選煤分公司運營4個選煤廠,廠區點多面廣,存在著管理跨度大和安全基礎監管力度薄弱等難題?!睉浲?,現場安全管理的難題就像一座大山橫在大家面前。 安全管理的重點在現場,難點也在現場,如何更有效地管控生產現場的安全監管工作?該公司安監部通過工作創新給出了“答案”,《“110”現場監管方案》應運而生,做到一中心常駐一名公司安檢員、一班組設置一個安全崗、生產現場監管零盲區、設備排查零死角、人員“三違”及安全隱患零容忍。 “經該方案的實施,有效杜絕了現場人員‘三違’行為,大家做到了‘上安全崗,干安全活’,提高了生產現場的安全監管水平?!痹摴景踩O督管理部經理白強說道。 系統優化 公務用車“上云端” 在以前,選煤分公司公務用車存在調度不及時、車輛及駕駛員分配不合理等問題,不利于有效控制車輛運行成本、及時掌握車輛運行情況。 現如今,該公司在辦公系統中集成了“云上管車系統”,一鍵部署現有人員架構,多部門之間可實現高效溝通、信息共享。接入OA審批后,申請者可基于套件或群組進行相關的用車申請審批,與應用內數據聯動,合并現有審批功能,解決審批繁瑣等問題,為車輛管理安全高效運行“舒筋活絡”,實現車輛及駕駛員合理調配,車輛保養和運行狀態能實時查詢,用車部門和管理部門的車輛信息同步透明化。 技術改造 提質增效“顯成效” “創新不是高不可攀,創新就在身邊,創新人人可為?!痹摴炯夹g工程師郭宣對于創新工作有著獨到見解。而他發明的便攜式淺槽刮板校正裝置,更是在不久前獲得榆北煤業公司2023年優秀“五小”創新成果一等獎。 據悉,淺槽分選機在長時間高位運轉時,易造成刮板嚴重彎曲、變形,從而引發跳鏈、斷鏈等生產事故的發生。由于缺乏刮板校正裝置,檢修人員需將變形零件進行拆解校正,有時為保證生產不誤時,更是直接拆舊換新,費時費力的同時,又增加了成本。 勤勘察、找原因、畫圖紙、造裝置。經過反復試驗改進,一個重量僅有15公斤的便攜式刮板校正裝置,成功解決這一難題。 “以前刮板變形,我們3個檢修工就要忙活一個多小時,現在有了這裝置,一個人10多分鐘就能完成刮板的校正?!闭劶按搜b置帶來的便利,檢修工馬琦禁不住豎起了大拇指。 “近年來,我們以勞模創新工作室為平臺,以‘五小創新’和‘工器具革命’為契機,持續開展創新創效活動,全面激發全員創新活力,著力塑造選煤分公司高質量發展新優勢?!痹摴军h總支副書記、工會主席王亮說道。