日前,在選煤分公司曹家灘選煤中心裝運車間,現場正在驗收“五小”創新項目,大家圍在8068皮帶前,觀看效果展示。
“以往,8068皮帶總是發生堵煤誤報警,一旦堆煤就是‘大工程’,清煤作業完畢之后,每個人都是大汗淋漓。現在好了,原先的機械開關被換成了光電對射開關,外嵌式安裝在皮帶機頭溜槽側,若出現堵煤情況,光源信號立即反饋至產品煤變電所PLC柜中?!彪姽ぐ喟嚅L張向東向驗收組介紹了改造前后的變化。
8068皮帶是汽車、火車裝車環節中的關鍵部位,其能否正常運轉直接影響著整個選煤廠的裝運量。皮帶堵煤保護安裝位置不理想,導致實際運行中存在較多誤動作,且長時間運行容易造成保護裝置磨損,發生皮帶壓死事故。 不久前的一次班前會上,張向東建議:“8068皮帶每次發生誤報警,都會給當班職工帶來極大的負擔,給生產帶來不便,也影響生產效率,為什么不想辦法解決一下呢?”此話一出,立即在班組內引起共鳴。 “對對對,動腦子總比干體力強?!薄拔矣X得這次既然要改造,就要做好前期設計,一步到位……” 得到大家的一致認可后,說干就干。張向東組建了一支攻關小隊,一有空閑時間,該小組成員就一起帶著工具走進現場,一邊丈量尺寸,一邊下料焊接。經過半個月的努力,他們順利完成了改造。 改造后,皮帶機頭的兩側安裝上了對射開關,顯著降低了因單一光源被臨時遮擋導致的設備誤報警頻次,極大縮減了事故影響范圍,節約了人力、物力成本,提高了設備安全運行效率。此外,攻關小隊還通過改寫PLC程序,將堵煤保護設置為延時0.5s再動作,為杜絕“誤報警”又加了一道“防護鎖”,使得設備安全系數更高。 “經過5個月的試用,新的保護裝置沒有出現一次誤動作,比起之前更加精準、高效,真正讓小改造發揮了大作用。接下來,我們將會利用檢修時段,將此次試點改造進行批量復制?!睆埾驏|說。