近日,涌鑫公司安山煤礦選煤廠傳來捷報,單日精煤回收率達到60%,精煤回收量突破6900噸。刷新了該廠建廠以來的最高紀錄!
今年來,該廠準確把握煤炭市場“脈搏”,以市場需求為導向,從指標管控、優化工藝、煤質檢查等方面入手,不斷強化生產管理,提升洗選效率。
主洗系統運轉時,為不影響公司矸石充填項目施工,該廠搭建一條運輸矸石皮帶,但因井下工作面煤炭夾矸太多,造成矸石皮帶過載從而影響生產;濃縮池配藥比例未及時掌握,導致煤泥太稀,無法拉運....一系列的問題成為掣肘生產效能的“攔路虎”。
“我們一定要堅持問題導向,持續推動洗煤工藝優化升級,依靠創新提升洗選效率”該廠黨支部書記賀磊在技術例會上說道。
為解決問題,該廠借鑒相關單位的成功經驗,制定合理的加藥制度,每半小時巡檢一次濃縮池,根據濃縮池清水層情況合理調整加藥量,進行反復實驗論證,最終確定適合本礦煤質的絮凝劑。同時,根據實際生產情況,縮小203、204分級篩篩板,提升了原煤入洗率。更換了篩機固定梁和振動模塊,提升篩機使用效率。此外,生產、電工、檢修等班組不斷加大管理力度以及巡檢維護力度,每天都列出檢修項目,定期驗收復查,杜絕設備帶病運轉,形成閉合管理,確保洗選作業正常,為精煤回收率創新高打下了堅實的基礎。
針對新職工設備不熟悉的問題,該廠積極聯系技術骨干,每天利用班后會開展技術宣講,每班到現場進行現場教學,從壓濾機到濃縮池,從篩分現場到皮帶卸載機頭,每一部設備運行現場都成了選煤廠作業人員的“移動課堂”。
“這樣的學習培訓不但效率高,實用性也很強?!苿诱n堂’成了我們的‘充電站’,掌握知識的同時也激發了我們的學習熱情。”該廠電工何俊三說道。
問題一項一項解決,成效一點一點體現。該廠工程技術人員每天扎根生產現場,結合生產實際統籌謀劃,合理調配人員組織生產,最大限度提升每一塊篩板流量。對每班原煤入洗率進行統計分析,系統排查影響產量的設備、工序、原料和工藝技術因素,逐項分析原因,制定保障措施,實地解決現場存在的問題,確保影響因素得以快速消除。
“精煤回收率達到60%,單日精煤回收量突破6900噸,有效提升了安山煤的產品競爭力,減少了原煤損耗率。接下來,我們會憑著智能化選煤廠建設,繼續深挖內掘,提升潛能,為再造一個新榆北增磚添瓦?!痹搹S廠長任雙換說道。