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涌鑫公司:提筆開卷 奮力博得首季“開門紅”
發布時間:2023-04-14      作者:秦永增      分享到:

春風浩蕩戰鼓急,百舸爭流自當先。一季度以來,涌鑫公司安山煤礦選煤廠圍繞年初既定的工作目標,抓安全、強管理、提效能。原煤倉上、篩分車間、聯建樓內儼然一片熱火朝天的景象,洗選人用奮進描繪出一幅首季“開門紅”的恢宏畫卷。

攻堅克難 清倉首戰告捷

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“原煤倉已正常通風30分鐘!倉內環境安全!四合一檢測各類氣體濃度符合要求!人、機、法、環確認安全!”

1月16日,隨著井下綜掘工作面及原煤運輸皮帶停機,安山煤礦原煤倉清倉攻堅戰正式打響。原煤倉使用年限久,因積煤量大且固化嚴重等多方面因素導致初期進度緩慢,通過看圖紙、查現場、定方案,并抽調掘進隊10余名骨干成員,組成清倉攻堅小組,全天候24小時輪班作業。

為了加快進度,作業人員通過輪班休息的方式,三餐現場吃,硬挺高強度,硬抗時間緊,歷時三天,隨著一聲激動人心的“下煤啦,積煤已經清干凈啦”,清倉攻堅戰終圓滿完成。

此次原煤倉清理積煤共計1373余噸,不僅解決了給煤機堵塞問題,還提高了煤倉的有效利用率,為全年生產任務贏得優勢、贏得主動。

優化提升 設備煥發新春

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安山煤礦選煤廠車間內,203/204兩臺原煤振動篩在持續高產量的連續運轉下,其主要部件多處磨損,振幅不同頻等問題日漸顯露,經常出現梁體裂痕,螺栓斷裂的故障,設備已不能滿足安全生產需求。

計之長遠,為緩解礦井原煤分選壓力,優化產能提升,經安山煤礦選煤廠協同機電管理室綜合評估,決定啟動“原煤振動篩更換項目”,利用春節檢修的時間對兩臺振動篩進行更換,從根本上解決生產難題。為確保更換項目圓滿完成,該廠與機電管理室、安全監督管理室提前部署、密切配合。多次組織相關人員至現場一線勘查研討,對可能出現的問題及解決方案進行了詳細羅列,確保措施周詳全面。施工開始前,組織員工學習《安全技術措施》以及施工風險的認知與辨識,為工程安全開展打下堅實基礎。

經過半旬全力以赴,不間斷高效配合,設備更換完美收官。此次更換篩型將分選性能由原來500t/h產能提高至800t/h,更是與“智能化選煤廠”升級改造系統相融合,增加了振幅監測系統、電機溫正傳感器、360°無死角監控系統,極大提高了設備穩定性以及選煤廠生產運行能力,為確保公司高質量發展提供了強有力的保障。

破繭成蝶 智能洗選蛻變

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該廠錨定“現場無人化、操控集約化、管理智慧化”的建設方向,立足高質量選煤廠建設出發點,不斷拓展升級工藝流程,探索優化生產模式,在“自動化”到“智能化”的蛻變升級中破繭成蝶。

依托大數據系統和性能可靠的裝備,針對系統改造項目存在的問題,結合基礎平臺、基礎自動化、智能控制、智能管理等需求,多維度、全方位融合信息資源,實施洗選加工過程的智能控制。在全流程集中控制的基礎上,采用OAuth 2.0協議、HTTPS加密安全信息通道、RSA加密數據算法等技術,完成選煤廠建筑模型和設備模型的建模,并接入部分視頻數據;升級改造配電室,將現有的125個綜保信號接入PLC模塊,實現遠程故障智能報警分合閘;安裝人員定位與智能照明系統,實現了“人來燈亮、人走燈滅”功能,為建設“黑燈工廠”做好底層支撐;調試優化智能化控制、智能可視系統,安裝服務器、硬盤及在線測灰系統設備、濃縮池濁度計、泥位計等硬件設備,完善平臺系統、AI算法,實現了大數據及煤泥量、清水層、污濁度、煤質灰分等數據的遠程監控。

隨著智能洗選項目的改造升級以及可視化集中控制系統的調試,選煤廠固定崗位作業人員累計減少18%,設備產能提升30%,減員增效成果顯著。